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  • 煙氣余熱換熱器的熱力學(xué)和經(jīng)濟性分析

    時間:2024-10-15 17:40:05 物理畢業(yè)論文 我要投稿
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    煙氣余熱換熱器的熱力學(xué)和經(jīng)濟性分析

      增設(shè)煙氣余熱換熱器可以使煙氣進(jìn)入脫硫塔的溫度有效的得到降低,對煙氣的余熱進(jìn)行回收利用,以下是小編搜集整理的一篇探究煙氣余熱換熱器熱力學(xué)的論文范文,歡迎閱讀參考。

      摘要:本文結(jié)合了大唐太原第二熱電廠火力發(fā)電#10、#11機組增設(shè)煙氣余熱換熱器(低壓省煤器)工程改造方案,提出在引風(fēng)機出口煙道位置安裝余熱換熱器(低壓省煤器),將煙氣溫度降低到102℃,將回收的熱量輸送到凝結(jié)水回?zé)嵯到y(tǒng)中(冬季的工況不同,加熱熱網(wǎng)供水),使用熱力學(xué)進(jìn)行分析,可以使發(fā)電標(biāo)煤耗降低,使每臺機組的脫硫吸收塔噴淋降溫用水減少。

      關(guān)鍵詞:煙氣余熱 換熱器 電站鍋爐 熱力學(xué) 經(jīng)濟性

      在傳統(tǒng)的鍋爐設(shè)計中,要對煤炭的價格、鋼材的價格、煙氣的低溫腐蝕進(jìn)行綜合的考慮,通常將大型電站的燃煤鍋爐空氣預(yù)熱器排煙溫度設(shè)置在120℃~130℃左右,對硫分和水分較多的燃料要將排煙的溫度設(shè)定到更高的數(shù)值。這樣的設(shè)計在不強制煙氣脫硫和煤炭價格較低的情況是可以使用的。

      火電廠煙氣脫硫工藝中最常用的是以濕式石灰石――石膏煙氣脫硫技術(shù),煙氣進(jìn)入到脫硫塔中的溫度(最佳反應(yīng)溫度)大約在80℃左右,鍋爐空氣預(yù)熱器出口的煙氣一般經(jīng)過GGH或者是噴淋減溫后進(jìn)入到脫硫塔中;剞D(zhuǎn)式GGH方式因為有漏煙的現(xiàn)象,對脫硫的效率等會造成影響,所以使用的較少,噴水減溫方式雖然簡單可行,但是需要消耗大量的水資源。本文結(jié)合了大唐太原第二熱電廠火力發(fā)電#10、#11機組增設(shè)煙氣余熱換熱器(低壓省煤器)工程改造方案為例,脫硫塔不使用GGH技術(shù),對煙氣進(jìn)脫硫塔之前和部分凝結(jié)水換熱進(jìn)行探討,目的降低脫硫煙氣的溫度,利用余熱將機組效率的可行性和經(jīng)濟型進(jìn)行提高。

      1 工程概況

      大唐太原第二熱電廠#10、#11號鍋爐為東方鍋爐廠設(shè)計制造的亞臨界、中間一次再熱、全懸吊、自然循環(huán)、平衡通風(fēng)、燃煤汽包爐。鍋爐型號為DG1065/17.4-Ⅱ12。廠址區(qū)域地震動峰值加速度0.2g(對應(yīng)震烈度為8度),地震動反應(yīng)譜特征周期0.35s。地下水位埋深一般2.6-2.8m,根據(jù)水質(zhì)分析結(jié)果,場地內(nèi)地下水對鋼筋混凝土基礎(chǔ)無任何腐蝕性。

      2 #10、#11機組增設(shè)煙氣余熱換熱器(低壓省煤器)設(shè)計條件

      鍋爐原煙氣的流經(jīng)順序為鍋爐→鍋爐尾部煙道→靜電除塵器→余熱換熱器→脫硫吸收塔→煙囪,煙氣被冷卻后放出的熱量用來加熱熱網(wǎng)水或汽機凝結(jié)水。

      煙氣余熱換熱器的水來自除鹽水或熱網(wǎng)水,在冬季進(jìn)行運行時,煙氣余熱換熱器接入熱網(wǎng)水系統(tǒng),來自熱網(wǎng)回水母管的水(溫度約為60℃左右)進(jìn)入煙氣余熱換熱器,通過煙氣余熱換熱器換熱元件與煙氣進(jìn)行換熱,被煙氣加熱后(水溫110℃左右)送回至熱網(wǎng)回水母管,并入熱網(wǎng)系統(tǒng)。在夏季進(jìn)行運行時,煙氣余熱換熱器切換至依靠除鹽水自循環(huán)運行,并通過板式換熱器加熱來自7號低加入口處的凝結(jié)水,被加熱后的凝結(jié)水溫度達(dá)到7號低加出口水溫,回至凝結(jié)水主系統(tǒng),主凝結(jié)水回路與煙氣余熱換熱器回路成并聯(lián)布置。汽機凝結(jié)水進(jìn)、出水選用參數(shù)選擇按照《某熱電廠300MW機組熱力性能數(shù)據(jù)》進(jìn)行選取。冬季采暖期取水點可切換至熱網(wǎng)系統(tǒng),以提高熱能利用率。

      2.1 煙氣余熱換熱器的換熱形式為煙氣―水換熱器,每臺機組設(shè)1套煙氣余熱換熱系統(tǒng),本工程共2臺機組,共設(shè)2套余熱換熱系統(tǒng)。

      2.2 換熱管的平均壁溫小于煙氣的酸露點溫度的區(qū)域均視為存在低溫腐蝕區(qū)域。為避免低溫腐蝕區(qū)域的換熱現(xiàn)象,除在管道材料上采取應(yīng)有措施外,還要求從改善傳熱工質(zhì)的工作狀態(tài),并從腐蝕源頭上解決防腐蝕設(shè)計。

      2.3 本工程煙氣余熱換熱器的安裝位置為靜電除塵器之后煙道內(nèi),按室外布置考慮,預(yù)留安裝位置為原脫硫增壓風(fēng)機后水平煙道。

      3 #10、#11機組增設(shè)煙氣余熱換熱器(低壓省煤器)運行要求

      負(fù)荷變化范圍,鍋爐40%BMCR工況至100%BMCR工況,在此工況范圍內(nèi)煙氣余熱換熱器出口煙溫和水溫均應(yīng)保持在要求的范圍內(nèi),與設(shè)計溫度的差異小于±5℃。自煙氣余熱換熱器投入商業(yè)運行,煙氣余熱換熱器系統(tǒng)的利用率高于脫硫系統(tǒng)運行時間的95%。煙氣側(cè)會出現(xiàn)H2SO4懸浮顆粒的殘余液滴。

      目前運行狀況:

     、倌壳皩嶋H燃用煤質(zhì)狀況:

      干燥無灰基揮發(fā)份35±5%(絕對值)。

      收到基全水分10±4%(絕對值)。

      收到基灰份35±5%(絕對值)。

      收到基低位發(fā)熱量17Mj±10%(相對值)。

     、谀壳芭艧煖囟葼顩r:140~160℃(電除塵后)。

      要求改造后余熱換熱器出口煙氣溫度降至102℃。

      通過換熱器的煙氣量按1100000Nm3/h設(shè)計;最氣量按1200000Nm3/h校核。

      4 換熱器的熱平衡計算和凝結(jié)水系統(tǒng)的設(shè)置

      根據(jù)#10、#11機組的THA工況進(jìn)行計算,煙氣換熱器將電除塵器的出煙口溫度降至102℃進(jìn)入到脫硫塔中。

      由軸封加熱器出口分流部分凝結(jié)水到換熱器,凝結(jié)水的溫度在換熱器內(nèi)進(jìn)行加熱后回到6號低壓加熱器和7號低壓加熱器出口的凝結(jié)水匯合。使用熱平衡計算方法確定換熱器的凝結(jié)水流量。凝結(jié)水在換熱器中吸收的熱量在7號、8號低壓加熱器中吸收的熱量進(jìn)行抵消,7級、8級抽汽量則降低,降低的抽汽量增加了低壓缸做功,使熱量的利用效率得到了提高。

      安裝煙氣換熱器后的熱平衡如下圖所示:

      從安裝換熱器前后的對比圖中可以看出低壓缸各級的抽汽流量會發(fā)生變化,但是溫度和壓強卻沒有得到改變,凝結(jié)水的溫度也沒有發(fā)生改變。首先按照余熱換熱器煙氣側(cè)的放熱量對換熱器的水側(cè)流量進(jìn)行計算,然后按照熱量平衡計算出各低壓抽汽的流量。7級、8級抽汽所降低的部分在低壓缸中做功。進(jìn)行換熱器安裝后,煙氣的阻力會得到增加,使引風(fēng)機的能耗也得到上升,低壓缸排氣增加將使凝汽器循環(huán)水的能耗得到上升。

      5 節(jié)約標(biāo)煤量的計算

      根據(jù)熱量計算公式,將水從t1℃加熱到t2℃,需要的熱量為:   Q=1000cm(t2—t1)

      如標(biāo)準(zhǔn)煤完全燃燒含熱量按29306kj/kg計算,則提供Q熱量所需的標(biāo)準(zhǔn)煤量:

      A=Q/29306/1000

      其中:Q:熱量,單位:j;c:水的比熱容4200,單位:j/kg/℃;m:水的質(zhì)量,單位:t;t1:水的初溫,單位:℃;t2:水的末溫,單位:℃;A:折合成標(biāo)準(zhǔn)煤量,單位:t。

      當(dāng)水量m單位為t/h時,即水流量時,則相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)煤量A的單位亦為t/h,A乘以某一時間段就是該時間段內(nèi)的節(jié)煤量。

      6 運行效果

      6.1 #10爐低省系統(tǒng)運行效果

      #10爐煙氣余熱換熱器12月2日投運#10爐熱網(wǎng)水后,運行很平穩(wěn)。根據(jù)#10爐的運行參數(shù),進(jìn)口煙溫大約在120℃-132℃之間,當(dāng)進(jìn)口煙溫達(dá)到最高132℃左右時,加熱熱網(wǎng)水水量達(dá)到198t/h左右,熱網(wǎng)水的來水水溫由50℃左右升為103℃-106℃。根據(jù)記錄的#10爐煙氣余熱換熱器的運行參數(shù),從12月2日投運至12月22日共計20天,在這段時間內(nèi)加熱的熱網(wǎng)水水量所吸收的熱量相當(dāng)于完全燃燒531t標(biāo)準(zhǔn)煤(7000大卡熱值,即29306千焦)所放出的熱量。

      6.2 #11爐低省系統(tǒng)運行效果

      #11爐于8月16日正式上水運行,截止到2012年11月26日進(jìn)入轉(zhuǎn)投熱網(wǎng)水程序后,運行穩(wěn),換熱效果良好。根據(jù)#11爐的運行參數(shù),當(dāng)進(jìn)口煙溫達(dá)到140℃左右時,加熱凝結(jié)水水量達(dá)到390t/h左右,凝結(jié)水回水水溫在95℃-97℃之間。

      本次節(jié)能改造在電除塵后部、脫硫吸收塔前煙道中加裝煙氣余熱換熱器,利用煙氣余熱冬季加熱熱網(wǎng)水,夏季加熱汽機凝結(jié)水,以提高機組綜合效率,同時將排煙溫度降低到102℃±5℃。

      增設(shè)煙氣余熱換熱器可以使煙氣進(jìn)入脫硫塔的溫度有效的得到降低,對煙氣的余熱進(jìn)行回收利用,不僅可以提高鍋爐的工作效率,還可以為企業(yè)節(jié)約燃料成本,同時可以減少脫硫吸收塔的噴淋水量,值得在鍋爐機組改造中應(yīng)用。

      參考文獻(xiàn):

      [1]武勇,康達(dá),李永星,趙偉民.某電廠鍋爐排煙余熱利用系統(tǒng)改造[J].鍋爐制造,2009(03).

      [2]趙之軍,朱其遠(yuǎn),嚴(yán)宏強,馬傳利,潘浩,文秉友,張心,張興無.論電站鍋爐排煙溫度的自動控制[J].動力工程,2002(05).

      [3]王健.熱電廠鍋爐煙氣余熱利用[J].能源研究與利用,2011(01).

      [4]蔡應(yīng)春,徐曉昂,楊欣.鍋爐煙氣余熱利用的改造[J].機械制造與自動化,2011(03).

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