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  • 論數(shù)控機床的爬行與振動

    時間:2024-06-06 00:20:51 自動化畢業(yè)論文 我要投稿
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    論數(shù)控機床的爬行與振動

      論文摘要:文章對數(shù)控機床的爬行與振動故障原因作了簡單分析,指出一些診斷排故的方法和策略

      數(shù)控機床是集機、電、液、氣、光等為一體的自動化機床,經各部分的執(zhí)行功能,最后共同完成機械執(zhí)行機構的移動、轉動、夾緊、松開、變速和換刀等各種動作,實現(xiàn)切削加工任務。工作時,各項功能相互結合,發(fā)生故障時也混在一起,故障現(xiàn)象和原因并非簡單一一對應。一種故障現(xiàn)象可能有幾種不同的原因,大部分故障以綜合形式出現(xiàn),數(shù)控機床的爬行與振動就是一個明顯的例子。
      數(shù)控機床進給伺服系統(tǒng)所驅動的移動部件在低速運行時,出現(xiàn)移動部件開始不能啟動,啟動后又突然作加速運動,而后又停頓,繼而又作加速運動,如此周而復始,這種移動部件忽停忽跳,忽快忽慢的運動現(xiàn)象,稱為爬行;而當其高速運行時,移動部件又出現(xiàn)明顯的振動。這一故障現(xiàn)象就是典型的進給系統(tǒng)的爬行與振動故障。
      造成這類故障的原因有多種可能,可能是因為機械部分出現(xiàn)了故障所導致,也可能是進給系統(tǒng)電氣部分出現(xiàn)了問題,還可能是機械部分與電氣部分的綜合故障所造成,甚至可能因編程有誤也會產生爬行故障。
      
      一、分析機械部分原因與對策
      因為數(shù)控機床低速運行時的爬行現(xiàn)象往往取決于機械傳動部分的特性,高速時的振動又通常與進給傳動鏈中運動副的預緊力有關,由此數(shù)控機床的爬行與振動故障可能會在機械部分。
      如果在機械部分,首先應該檢查導軌副。因為移動部件所受的摩擦阻力主要是來自導軌副,如果導軌副的動、靜摩擦系數(shù)大,且其差值也大,將容易造成爬行。盡管數(shù)控機床的導軌副廣泛采用了滾動導軌、靜壓導軌或塑料導軌,如果導軌間隙調整不好,仍會造成爬行或振動。對于靜壓導軌副應著重檢查靜壓是否到位,對于塑料導軌可檢查有否雜質或異物阻礙導軌副運動,對于滾動導軌則應檢查預緊措施是否良好。關注導軌副的潤滑也有助于分析爬行問題,導軌副潤滑狀態(tài)不好,導軌的潤滑油不足夠,致使溜板爬行。這時,添加潤滑油,且采用具有防爬作用的導軌潤滑油是一種非常有效的措施。這種導軌潤滑油中有極性添加劑,能在導軌表面形成一層不易破裂的油膜,從而改善導軌的摩擦特性防止爬行。
      其次,要檢查進給傳動鏈。因為在進給系統(tǒng)中,伺服驅動裝置到移動部件之間必定要經過由齒輪、絲杠螺母副或其他傳動副所組成的傳動鏈。定位精度下降、反向間隙增大也會使工作臺在進給運動中出現(xiàn)爬行。通過調整軸承、絲杠螺母副和絲杠本身的預緊力,調整松動環(huán)節(jié),調整補償環(huán)節(jié),都可有效地提高這一傳動鏈的扭轉和拉壓剛度(即提高其傳動剛度),對于提高運動精度,消除爬行非常有益;另外傳動鏈太長,傳動軸直徑偏小,支承座的剛度不夠也是引起爬行的因素。因此,在檢查時也要考慮這些方面是否有缺陷,逐個排查。

      二、分析進給伺服系統(tǒng)原因與對策
      如果故障原因在進給伺服系統(tǒng),則需分別檢查伺服系統(tǒng)中各有關環(huán)節(jié)。數(shù)控機床的爬行與振動問題屬于速度問題,與進給速度密切相關,所以也就離不開分析進給伺服系統(tǒng)的速度環(huán),檢查速度調節(jié)器故障一是給定信號,二是反饋信號,三是速度調節(jié)器自身故障。根據(jù)故障特點(如振動周期與進給速度是否成比例變化)檢查電動機或測速發(fā)電機表面是否光整;還可檢查系統(tǒng)插補精度是否太差,檢查速度環(huán)增益是否太高;與位置控制有關的系統(tǒng)參數(shù)設定有無錯誤;伺服單元的短路棒或電位器設定是否正確;增益電位器調整有無偏差以及速度控制單元的線路是否良好,應對這些環(huán)節(jié)逐項檢查、分類排除。
      
      三、其它因素
      有時故障既不是機械部分的原因,又不是進給伺服系統(tǒng)的原因,有可能是其它原因如編程誤差。如FANUC 6M系統(tǒng)數(shù)控機床在一次切削加工時出現(xiàn)過載爬行。經過仔細核查,發(fā)現(xiàn)電動機故障引起過載,更換電動機過載消除,可爬行還是存在。先從機床著手尋找故障原因,結果核實傳動鏈沒問題,又查進給伺服系統(tǒng)確認無故障,隨后對加工程序進行檢查,發(fā)現(xiàn)工件曲線的加工,采用細微分段圓弧逼近來實現(xiàn),而在編程中用了G61指令,也即每加工一段就要進行一次到位停止檢查,從而使機床出現(xiàn)爬行現(xiàn)象,將G61改為G64指令連續(xù)切削,爬行消除。

      如果故障既有機械部分的原因,又有進給伺服系統(tǒng)的原因,很難分辨出引起這一故障的主要矛盾,這是制約我們迅速查出故障原因的重要因素。面對這種情況,要進行多方面的檢測,運用機械、電氣、液壓等方面的綜合知識,采取綜合分析判斷,排除故障。
      數(shù)控機床是技術密集和知識密集的設備,故障現(xiàn)象是多樣的,其表現(xiàn)形式也沒有簡單的規(guī)律可遵循,這就要求維修的技術人員要有電子技術、計算機技術、電氣自動化技術、檢測技術、機械理論與實踐技術、液壓與氣動等較全面的綜合技術知識,還要求具有綜合分析和解決問題的能力。
      
      參考文獻:
      1、蔣建強數(shù)控機床故障診斷與維修北京:電子工業(yè)出版社2006
      2、張秀玲數(shù)控機床維修技師手冊北京:機械工業(yè)出版社2006

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